Научная статья на тему 'ОПЫТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ВИННИЦКОМ СУПЕРФОСФАТНОМ ЗАВОДЕ ИМЕНИ Я.М. СВЕРДЛОВА'

ОПЫТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ВИННИЦКОМ СУПЕРФОСФАТНОМ ЗАВОДЕ ИМЕНИ Я.М. СВЕРДЛОВА Текст научной статьи по специальности «Прочие сельскохозяйственные науки»

CC BY
16
6
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Гигиена и санитария
Scopus
ВАК
CAS
RSCI
PubMed
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ОПЫТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ВИННИЦКОМ СУПЕРФОСФАТНОМ ЗАВОДЕ ИМЕНИ Я.М. СВЕРДЛОВА»

ОПЫТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА НА винницком

СУПЕРФОСФАТНОМ ЗАВОДЕ ИМЕНИ Я. М. СВЕРДЛОВА

Врачи М. Б. Белага, П. Н. Майструк

Из Винницкой областной санитарно-эпидемиологической станции

Суперфосфатный завод в Виннице построен в 1912 г. мощностью 10 000 т суперфосфата в год. Реконструкция и расширение завода ведутся на протяжении 30 лет. Завод стал одним из передовых предприятий химической промышленности Советского Союза. Заново построены или радикально реконструированы цеха гранулированного суперфосфата, трикальций фосфата, кремнефтористого и фтористого натрия, фосфорных солей, опытный цех белой сажи, кислородная станция, мощная ТЭЦ, реконструированы сернокислотный цех, механические мастерские, построена станция нейтрализации и обезвреживания сточных вод. Мощность завода возросла только по выпуску суперфосфата в 50 раз, увеличился ассортимент выпускаемой продукции. Количество рабочих увеличилось в 2Ч* раза.

Ежегодно совершенствуется механизация и проводится гигиеническая рационализация производственных процессов. Уменьшилась концентрация пыли и газов в воздухе производственных помещений, значительно улучшилось санитарное состояние помещений и бытовое обслуживание рабочих. Вырос благоустроенный многоэтажный жилой поселок со средней школой. Улучшилось медицинское обслуживание рабочих, внедрено лечебно-профилактическое питание. Ассигнование средств на мероприятия по охране труда ежегодно увеличивается. Так, в 1951 г. на эти мероприятия было израсходовано 43 500 рублей, а в 1961 г.—351 500 рублей. .

Строительство, реконструкция, ввод в действие цехов согласовываются с органами санитарного надзора. По требованиям санитарной организации построена 100-метровая труба с газоулавливающими устройствами, что уменьшило концентрацию газов в атмосферном воздухе в 5—6 раз. Количество улавливаемой серной кислоты составляет 3,5—5 т в сутки.

Ниже указываем наиболее важные оздоровительные мероприятия по основным цехам, проведенные на заводе.

По складу апатита. Содержание пыли в атмосферном воздухе снизилось после того, как территория была заасфальтирована и оборудована новыми поливными кранами. Применение электрических лопат для выгрузки апатитового концентрата из железнодорожных вагонов взамен ручной выгрузки уменьшило концентрацию пыли в воздухе склада в 8—10 раз. Замена ручной очистки решетки бункера, откуда апатит поступает на элеватор, снизила концентрацию пыли в зоне дыхания рабочего, управляющего скреперной лебедкой, в 8—10 раз.

По суперфосфатному цеху. В операционном отделении разбавление кислоты, дозировка, регулировка ее температуры автоматизированы, трубопроводы герметизированы, вакуум вытяжной вентиляции в смесителе доводится до 30 мм рт. ст. и ниже. Это уменьшило концентрацию фтористых соединений в воздухе в 6—8 раз. Выделение фтора с мочой у рабочих составляет до 4—5 мг, т. е. ниже величин, при которых возможно возникновение флюороза. Устройство герметизированной шахты высотой 12 ж с тепловым побуждением над приямком подкамерного транспортера в операционном отделении уменьшило

загрязнение воздуха.

По цеху кремнефтористого натрия. В прошлом неблагоприятные условия труда были у мельницы для размола кремнефтори-

стого натрия и на его упаковке. Средняя концентрация пыли в воздухе составляла 30—40 мг/мъ, а временами достигала 115 мг!мгу что приводило к изъязвлению слизистой оболочки дыхательных путей, носовым кровотечениям, дерматитам и угрожало отосклерозом. Выделение фтора с мочой у рабочих этого цеха составляло 12—16 мг в сутки. По требованиям санитарной организации мельница заменена на кат-ковую, заполнение тары готовой продукции механизировано путем применения дозатора и вибрирующей площадки для утрамбовки продукта в таре. Местная вытяжная вентиляция у мельницы и на упаковке была усилена, все оборудование герметизировано. Эти мероприятия полностью ликвидировали профессиональные заболевания рабочих цеха и снизили выделение ими фтора с мочой до 2—4 мг в сутки. Перевод топок сушильного отделения на природный газ, термоизоляция печей устранили поступление угольной пыли, уменьшили интенсивность теплоизлучения от 0,5 до 0,2 кал/см2/мин.

По цеху фтористого натрия. В начале эксплуатации цеха (1956) наблюдались серьезные недостатки: высокая концентрация соды и кремнефтористого натрия в воздухе у смесителя; высокая (до 42°) температура воздуха у трубчатой печи; шум громкостью до 120 дб, создаваемый шаровой мельницей, и др. В настоящее время условия значительно улучшены: внедрена влажная дозировка соды, что ликвидировало запыленность воздуха; с изменением технологического процесса отпала потребность в шаровой мельнице и был устранен шум. Проектируется новый цех фторид-бифторид аммония. Опытная установка смонтирована и находится под контролем санитарной организации.

По цеху белой сажи. Опытная установка на заводе работает и все время совершенствуется, что улучшает условия труда. Основной технологический процесс механизирован.

По цеху гранулированного суперфосфата. В старом и в первое время в новом цехах основными санитарными недостатками были: значительное содержание пыли в воздухе (особенно у грохотов, транспортеров готовой продукции, сушильных барабанов, топочных отверстий), повышенное содержание фтора в воздухе (0,04—0,08 жг/л), неблагоприятный микроклимат у сушильных барабанов и в зольном отделении. В настоящее время в цехе проведен ряд мероприятий: топки сушильных барабанов переведены на природный газ, герметизировано оборудование (грохот и др.), оборудована двухступенчатая очист-' ка газа (12 циклонов Л НОТ и 4 скруббера). Газы, отходящие от сушильных барабанов, проходят двухступенчатую очистку от фтора и пыли суперфосфата. Запыленность газа после газоочистной установки при выбросе в атмосферу составляет 0,18 г/мг. Содержание фтора в отходящем газе после очистки — 0,002 г/м3.

По отделению трикальций фосфата (цех обесфторенных фосфатов—ЦОФ). До 1961 г. обесфторивание суперфосфата сильно загрязняло атмосферный воздух на территории завода. По настоянию санитарной организации отделение переведено на две последовательные стадии производства: в первой стадии получают полупродукт, который идет на обработку во вторую технологическою стадию для получения трикальций фосфата. Газы, отходящие от прокалочного барабана первой технологической стадии, проходят двухступенчатую очистку от пыли и фтора (циклон ЛИОТ, абсорбционная башня). Газы от прокалочного барабана второй технологической стадии проходят двухступенчатую очистку от пыли (циклоны ЛИОТ и НИИОГАЗ). Фтористые газы первой стадии направляются в абсорбционные башни суперцеха, а сернистый газ поступает для утилизации в сернокислотный иех. Это позволило ликвидировать загрязнение территории завода газами отделения.

б Гигиена и санитария, № 1

81

По сернокислотному цеху. Ведущими оздоровительными мероприятиями в цехе являются: механизация подачи колчедана для обжига на механические печи и выгрузка огарка; замена открытых холодильников серной кислоты, на герметические; устройство вентиляционного фонаря, воздушных душей на рабочих местах у механических печей. Однако этих мероприятий оказалось недостаточно для полного оздоровления воздушной среды в печном отделении.

Устройство печи для обжига колчедана в кипящем слое, затем ввод отделения по сжиганию серы (вместо колчедана) показали, что эти мероприятия обеспечивают снижение концентрации сернистого газа в воздухе рабочих помещений. Расширение башенного отделения с автоматизацией управления и ввод новых мощных хвостовых вытяжных вентиляторов нового автоматизированного насосно-холодильного отделения значительно улучшили условия труда в цехе. Для очистки выхлопных газов от тумана и брызг серной кислоты установлено два мокрых электрофильтра ПМ-15 и мокрый электрофильтр МТ-184 (1961), расположенных параллельно друг другу и последовательно по ходу газа, что уменьшило количество выбросов в атмосферу.

По цеху производства триполифосфата натрия. Технологический процесс полностью механизирован. Выхлопные газы прокалочной печи проходят трехступенчатую очистку в циклонах и -скрубберах. .

П о ТЭЦ. Заводская ТЭЦ работает на каменном угле и природном газе. Ведутся работы по полной газификации ТЭЦ. Технологический процесс полностью механизирован. Для очистки дымовых газов от золы установлены жалюзийные золоуловители ВТИ и батарейные циклоны. Однако они имеют низкий коэффициент полезного действия. В 1962 г. намечено перевести все котлы ТЭЦ на сжигание природного газа.

По лечебн о-п рофилактическому обслуживанию. Рабочих завода обслуживает заводская поликлиника, расположенная в двухэтажном здании кубатурой 2542 м3. Штат здравпункта состоит из заведующего, терапевта, отоларинголога, стоматолога, невропатолога, акушера-гинеколога, рентгенолога. Здравпункт имеет хорошо оборудованные рентгеновский, кислородный, физиотерапевтический и гидропроцедурные кабинеты, ингаляторий, клиническую лабораторию. Работники здравпункта проводят плановое оздоровление и систематическое обследование лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, взятых на диспансерное обслуживание. В ингалятории здравпункта применяют тепло-влажные, щелочные, масляные, ментоловые ингаляции, антибиотики, кварцевые облучения, которые оказались весьма эффективными для лечения рабочих с явлениями раздражения и воспаления слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Рабочие основных цехов (суперфосфатного, грануляции, сернокислотного) до начала работы получают горячий завтрак (лечебно-профилактическое питание).

На заводе имеется отдел охраны труда и техники безопасности, который систематически следит за соблюдением правил безопасности; он имеет в своем ведении лаборантов по исследованию воздушной среды на содержание пыли и газов по цехам и отделениям завода.

Благодаря всем перечисленным санитарным и лечебно-профилактическим мероприятиям уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности на заводе с каждым годом снижается.

Поступила 27/1У 1962 г.

т5г & #

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.